K13氣動道碴自卸車采用轉-6轉向架代替轉-6A轉向架;2號車鉤改為13號車鉤。1967(圖號QCH22)生產過程中,將6個單向動作氣缸(2個φ254×305,4個φ203×305)更換為3個φ203×230雙向動作氣缸;傳動軸由四組改為三組;中央底門的開口從200mm更改為100mm。經過這次改進,該車在質量和性能上都有了很大的提高。1967之前制造的K13氣動道碴自卸車在運行中發現了很多問題,如:傾倒位置不合適,離軌枕端頭太近,傾倒後需要人工刮碴;制動比過大,閘瓦磨損快,制動力容易減弱。如果不及時調整活塞行程,制動將會失敗。制動缸和三通閥安裝在底架下,維修困難;氣動系統幹擾風制動系統;φ203×230雙作用氣缸推力不足,不能靈活開關底門。所以在1967年底,齊齊哈爾車輛廠進行了壹次大的改裝設計。修改後的圖號為QCH31(圖6.1-1)。主要修改項目有:(1)制動比由12.56改為9.3;切斷氣動管路系統與氣動制動管路系統的連接,使其各自的風源直接來自列車主管;制動缸、三通閥等部件移至底盤上方;制動桿和轉向架垂直桿由拉桿而不是鏈條連接。(2)改進了漏鬥的設計,增加了漏鬥距軌面的高度,使漏鬥隔板與軌面(空載時)的最小垂直距離由86mm增加到160mm;;側流道碴板與軌面的最小垂直距離(空車時)由161mm增加到301mm,還設計了可調式活動道碴板,使卸碴位置適中,卸碴後基本不需要人工刮碴。同時,漏鬥總長度由3900mm增加到4500mm。(3)中間底門由4個改為2個(對角預留),開口由100mm恢復到190 mm以上..(4)雙作用氣缸由φ203×230改為φ254×220,改進活塞推桿結構,克服強度異常現象;儲風簡容積由300L改為200L L. (5)恢復了畫室兩側的窗戶;控制臺從壹側分為對應的兩側。(6)底架結構由單中梁改為無中梁,牽引梁由[330× 90× 10 mm槽鋼改為[300×87×9.5mm槽鋼;枕梁下蓋板寬度由470mm改為600mm(7)保留壹套手制動裝置,設計連桿機構,通過連桿控制另壹側底門。(8)將Zhu6a轉向架更換為Zhu8a轉向架。(9)材料為09Mn2低合金鋼,而不是A3。1969按修改圖紙生產的車,證明性能有了很大提高,受到用戶部門的歡迎。在上述改進設計的基礎上,1968年,鐵道部指令對舊的K13型氣動道碴自卸車進行廠內改造。主要改造項目有:(1)無工作室者加工作室,有工作室無窗戶者加窗戶。(2)移動底盤上方的制動缸和三通閥。(3)重新布置管路系統,切斷氣動系統和風制動系統的連接。(4)制動比改為9.3,制動鏈改為制動拉桿。(5)如果沒有樓層輔助梁,增加樓層輔助梁。以上改造工程到1975已基本完成。
1970中,齊齊哈爾車輛廠對QCH31圖紙進行了如下修改:牽引梁與漏鬥端擋板的連接處進行了加強;三孔固定桿的支點得到加強;工作室裏,端墻上加了壹個觀察孔裝置,可以觀察車內的道碴;將活動側板(工作室壹側)改為固定側板,並增加了活動檢查門。
1971,該車轉入太原機車車輛廠生產。當年生產按修改後的QCH31圖紙進行。
1972年,太原機車車輛廠整理了該車圖紙,進行了如下修改:(1)側、端壁板換成6mm厚的平鐵板。(2)根據使用單
位置要求,手動裝置改為兩套,分別操作左右底門,連桿機構取消,半扇形蝸輪改為全扇形蝸輪。(3)為了改善工作條件,工作室安裝了隔熱材料。(4)重新布置了氣動管路系統,增加了集控管路,使兩側的底門可以同時或單獨操作。(5)13號車鉤改為2號車鉤。(6)之後由板座改為B型壹體式。(7)考慮到材料來源,允許使用A3材料代替,但必須相應增加鋼板厚度。原交通部於10月20日正式批準K13氣動道碴自卸車設計圖,圖號TYH02。
1972、1973、1974根據TYH02圖紙制作,材料均為A3。1978生產過程中,根據鐵道部指示,將2號車鉤改為13號車鉤,並相應修改了底架的結構尺寸。車鉤連接線間距由11942mm變更為12046mm,底架總長度由165438+變更。緩沖改為MX-1橡膠緩沖。1991年,經鐵道部批準,太原機車車輛廠為該車加裝了ST2-220雙向閘瓦間隙自動調整器。
該車於8月通過鐵道部技術鑒定,1982,正式命名為“K13氣動翻渣機”。