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平衡機故障的原因有哪些?

動平衡機是壹種技術含量很高的儀器。對於動平衡機的使用,偶爾會出現各種問題。壹個壹個去查是很難的。為此,廣州卓金萱邊肖總結了動平衡機的故障實例,如下:

1.故障癥狀:平衡機砂輪加載器振動。

故障原因:連接套端面跳動大,止口與前板配合不良,磨床軸跳動大。

建議:連接套的端跳應控制在2絲以內(2)連接套的同軸度應小於2絲(3)加工軸與工件之間的直徑跳動應小於3絲(4)應保證停止公差,H7/H6(5)軸的直徑跳動應在萬向節前板3絲以內,以保證平衡符合實際工況。

2.故障癥狀:信號弱。

故障原因:斷絲。

解決方法:布線。

3.故障現象:信號不穩定,信號弱。

故障:傳感器線路故障,信號線與機器接觸不良。

解決方法:檢查傳感器電路,必要時更換。

4.故障癥狀:不允許測量

故障原因:標定速度與實際速度不壹致。

解決方法:調整速度。

5.故障癥狀:幹擾。

故障原因:沒有接地線。

解決方案:接地線

6.故障現象:重量不準確,二次加載誤差大。

故障原因:機身動了,沒修好。

解決辦法:把床修好,重新校準。

7.故障現象:信號跳變大。

故障原因:地線松動,傳感器松動。

解決方法:地線緊,傳感器緊。

8.故障現象:信號不穩定,失重不準確。

故障原因:電磁鐵拉桿安裝過低。抽氣後,頂桿與安裝板之間的距離較短,限制了彈簧片的振動。

解決方法:重新調整電磁鐵拉桿。

9.故障癥狀:正確信號太小。

故障原因:傳感器太松。

解決方法:調整傳感器的松緊。

10.故障癥狀:信號不穩定,校準後壹段時間角度和克數不準。

解決方法:松開主軸和傳感器。

故障現象:測量不準確,重量不正確。

解決方法:更換左側傳感器,調整萬向節,修復工控機。

12.故障癥狀:參考信號不穩定。

故障原因:參考信號受到幹擾。

解決方法:參考信號接地線,消除幹擾信號。

13.故障癥狀:測量不準確。

故障原因:傳感器松動,萬向節定位損壞。

解決方法:調整傳感器並校準;維護公共節點。

14.故障癥狀:參考信號不穩定。

原因:鍵盤損壞,參考信號受幹擾。

解決方法:建議用戶更換鍵盤,工件夾具損壞嚴重。建議更換所有工具。

15.故障癥狀:顯示脈沖。

原因:起動馬達和電磁鐵幹擾顯示。

解決方法:在顯示信號線增加壹個磁環。

16.故障現象:測量結果受到幹擾,菜單欄閃爍。

故障原因:鍵盤幹擾。

解決方法:更換鍵盤。

17.動平衡機故障現象:失重效率低。

故障原因:工具損壞。

解決方案:建議用戶更換工裝。

18.動平衡機的故障現象:不平衡。

故障原因:傳感器電路損壞。

解決方案:更換傳感器導線並更新校準。

19.故障癥狀:不平衡和異常信號。

故障原因:工件直徑範圍大,信號溢出。

解決方法:調整放大倍數。

20.故障現象:測量不準。

故障原因:傳感器松動。

解決方案:通過傳感器重新校準。

21.故障癥狀:測量不正確。

失敗原因:客戶不會被校準。

解決方案:培訓校準

22.故障現象:假平衡

故障原因:右信號線短路。

解決方法:右側沒有信號。更換傳感器。如果沒有信號,測量傳感器電路並找出短路。

23.故障癥狀:測量不正確。

故障原因:電機線接反了。

解決方法:正確連接電線。

24.故障現象:效率低,角度低,不準。

失敗原因:訓練角度不清,角度測量不準。

解決方法:重新訓練,註意角度誤差。

25.故障癥狀:信號不穩定。

故障原因:偶爾連接傳感器信號線和接地線。

解決方法:動平衡信號線和地線完全分離。

26.故障癥狀:yyq-500\yq-3000a速度信號跳變,yyw-50主機無法啟動。

故障原因:信號幹擾,工控機主板問題。

解決方法:調整光電頭的光強,加接地線;YYW-50,工控機返廠維修,50是感應棒。

27。故障現象:測量不準確,位置誤差,測量後風扇振動。

故障:傳感器松動,加工軸需要改進。

解決方法:調整傳感器,測試並改進加工軸。

28.故障現象:變速箱漏油,變頻器報警,啟動軟件顯示錯誤。

故障原因:油封間隙大,傳感器觸點和工控機松動。

解決方法:更換齒輪箱油封,安裝油標,更換變頻器內部觸點,復位工控機內部加工點。

29.故障現象:二次夾緊測量結果偏差大,註冊碼丟失。

失敗原因:加載器未能完成夾具補償,人員丟失註冊號文件。

解決方法:夾具維護,夾具補償,培訓夾具補償方法,輸入註冊碼。

30.故障現象:去除率低,有時鍵盤按鍵不好。

故障原因:校準不準確和幹擾。

解決方法:重新校準並將工業計算機接地線連接到床上。

31.故障現象:平衡器左側不明顯。

故障原因:傳感器松動,聯軸器套筒螺紋連接孔誤差大。

解決方法:調整傳感器的松緊度,建議主要改進連接軸套的加工工藝。

32.?故障現象:計算機顯示定時計數電路故障,檢查數據采集卡。

33.動平衡機故障原因:工控機內部電路接觸不良。

解決方法:檢查並焊接壹次電源基板。

33歲。故障現象:變頻器不啟動。

故障原因:變頻器損壞。

解決方法:更換變頻器。

34.故障癥狀:信號不穩定。

故障:盒後傳感器信號線和地線焊接。

解決方法:檢查原因,重新焊接。

35.故障癥狀:速度幹擾、不穩定。

故障原因:接地不良,感光頭靈敏度低。

解決方法:修理平衡機。

故障現象:設備跳解釋,平衡工件的工藝不合適。

36.動平衡機故障原因:零線連接不好,傳動軸平衡技術不好。

解決方法:改進平衡工藝,註意零線的建議。

故障現象:部分工件二次裝夾誤差大。

37.動平衡機故障原因:部分工件粗糙,有毛刺。

解決方法:重新檢查並調整機器。

38.故障現象:指示波動大,測量不準。

故障原因:傳感器松動,萬向節調整過緊。

解決方案:修理機器、調整傳感器、萬向節、人員培訓、工件安裝和測試。

39.故障癥狀:YYW-300(並發)速度不穩定。不允許測量YYW-300(銀色箭頭)。

故障原因:惠科:行程開關接觸不良,銀色箭頭:傳感器太松。

解決方案:客戶同意暫時移除行程開關並調整傳感器。

40.故障現象:動平衡和靜平衡不壹致。

故障原因:定位方式不同,工件端面不平,夾具不平,準備線不垂直端面。通過裝機測試平衡工件的效果低於通過靜態平衡工件的效果。

解決方案:檢查和測試

故障:更換新軟件後,沒有批處理事件進入電測系統。當您按下停止按鈕時,您不能保存數據。

41.動平衡機故障原因:交流接觸器停止時著火太猛,造成幹擾。

解決方法:重新建立批量事件,啟動時進入電測系統;在交流接觸器中添加壹個消弧器,以避免停機期間的幹擾。

42.故障現象:重啟圖變化大,工件達不到最小剩余不平衡量。

故障:傳感器松動,萬向節跳動。

解決方法:修理平衡機。

43.故障現象:系統測試加重時,信號變化較大,更換後發現萬向節損壞。

故障原因:傳感器故障

解決方法:更換傳感器,檢測信號,發現工件不平整,跳動很多;檢查設備萬向節問題,調整萬向節,調整機器,指出工件不合理的平衡,配合客戶研究工藝。

44.故障現象:開機後無法進入測量程序,需要接卡。

失敗原因:cmos器件已經改變。

解決方法:改回CMOS設置,延長逆變器停止時間,告訴客戶控制櫃接地良好。

45.故障現象:無法在標準滾輪架上測量大直徑工件。

故障原因:標準輥架的支撐範圍不能滿足大直徑工件的要求。

解決方法:更換輔助輥架並組裝。調整高速和低速不平衡之間的差異。

46.故障現象:平衡安裝時工件振動。

失敗原因:1。加工軸有徑向跳動,2。加工軸不平衡,3。鍵對工件的動平衡有影響。

解決方法:檢查動平衡機,平衡工藝軸,補償夾具;

47.故障現象:制動電阻過熱燒毀。

故障原因:制動時間過長。

解決方法:修理平衡機。

48.故障現象:右側信號弱,工件無法正常平衡。

故障原因:右側傳感器安裝不當。

解決方法:重新安裝傳感器,平衡工件;安裝工件,用振動器測試。

49.故障現象:工件沒有夾緊,不平衡量很大。

故障原因:工具芯軸與錐套間隙過大。

解決方法:重新加工錐形夾具,排除故障。

50.故障現象:多次校準測量後,出現大量數據,權重不明顯。

故障原因:壓電傳感器輕微松動,工具過度磨損。

解決方法:重新調整和更換夾具補償。

5.故障現象:工作3小時4小時後,經常歸零;在測試過程中,信號拍頻較大。

故障原因:滾輪磨損嚴重,操作人員經常打磨,影響精度;光電傳感器太弱,漏水。

52.故障現象:電機無法啟動。

故障原因:停止壓扭,形成正常開路,無法啟動。

解決方法:重置停止按鈕並恢復正常運行。

53.動平衡機故障現象:顯示器不顯示。

故障原因:工控機電源不工作。

解決方法:更換長城電源,重啟工控機,系統顯示正常。

54.故障現象:調速不穩定(無低速)

故障原因:調速和變頻器故障。

解決方法:檢查逆變器是否損壞,並進行更換。

55.癥狀:工業控制計算機崩潰。

解決方法:分開地線。

56.故障癥狀:重量不準,速度跳躍。

故障原因:傳感器松動,接地故障傳感器。

解決方案:機器維修、接線

57.故障癥狀:啟動後主電源跳閘,剎車失靈,軸承套圈。

故障原因:電源線不合適,工件(旋轉半徑)過大,制動時間短。

解決方法:重新連接接線,松壹松,然後調整剎車。

58.故障現象:按下啟動按鈕,沖擊保護器跳閘。

故障原因:濾波器漏電流過大。

解決方案:替換新文件

59.故障現象:變頻器設置不正確,無法正常啟動。

故障原因:操作錯誤

解決方法:重新調整變頻器參數。

60.故障現象:速度與實際速度不符,但速度穩定。

故障原因:舊設備硬件參數錯誤。

解決方案:將硬件參數恢復到原始值。

61.故障癥狀:1。工件向壹側移動;2。左擺軸承不累;電機噪音;4.兩個加載部分之間有很大的不平衡差。

故障原因:傳感器松動,接地故障傳感器。

解:1。床不好;2.給軸承加壹些腐蝕,增加幹擾;3.電機噪音返回公司解決;因為轉子無法實現,只能從理論上解決。這個問題

62.故障現象:不平衡量小於0.7g時,角度變化大。需要在壹段時間或幾個小時後進行校準。

故障原因:主軸軸徑過大,傳感器損壞(過緊)。

解決方法:更換主軸和傳感器。

63.故障現象:去加重率低,直徑大。當不平衡很小時,信號溢出無法再測量。

失敗原因:水平面增大,就會平衡;不平衡度較小時,角度變化較大。

解決方法:檢查萬向節、傳感器等。對於異常;平衡較小的風扇時,第壹次焊接加重,不平等5克左右時,拋光機重新平衡;當平衡風扇直徑大於1米時,先將焊痕焊到砝碼上,再打磨到砝碼上。

64.癥狀:窄風扇平衡到小不平衡,還震動。

故障原因:加工軸配合間隙過大。雖然測量值準確,但實際效果並不好。

解決方法:重新校準,平衡後的機器仍然振動;重建壹個軸來平衡。

65.故障現象:左信號波動大,角度變化大,測量不等,從幾百克到幾公斤不等,無法去重。

失敗原因:1。萬向節是伸縮式萬向節。當裝配困難時,接線盒幾乎不能安裝,也不能自由轉動。在測量過程中,角度變化很大。2.車間電壓不穩定,速度穩定,行駛異常。措施

解決方法:檢查萬向節,做壹些調整(米);測量時避免奔跑。

66.故障癥狀:速度不穩定。

失敗原因:1。光電頭不好;2.幹擾是無法克服的。

解決方法:找到無法解決的幹擾源,決定再次檢查工控機;更換光電傳感器

67.故障現象:卸載和運行速度不準確。

故障原因:傳感器松動,接地故障傳感器。

解決方案:機器維修、接線

68.故障現象:測量不準。

故障原因:傳感器引腳松動。

解決方法:發現傳感器頂針略短,容易松動更換。

69.癥狀:速度不穩定。

故障原因:光電開關損壞。

解決方法:更換光電開關